寶武集團(tuán)中南股份煉鐵廠深入落實(shí)“四化”“四有”工作要求,以精益管理為抓手,積極踐行算賬經(jīng)營(yíng)理念,推動(dòng)全員、全過(guò)程、全方位降本增效。在這一過(guò)程中,煉鐵廠各車間涌現(xiàn)出一批攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓創(chuàng)新的典型案例,展現(xiàn)了艱苦奮斗、精益求精的精神風(fēng)貌。
焦化車間:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)破解設(shè)備難題,降本增效顯實(shí)效
一直以來(lái),煉鐵廠1號(hào)2號(hào)焦?fàn)t電機(jī)車運(yùn)行故障率對(duì)標(biāo)先進(jìn)偏高,導(dǎo)致多次非計(jì)劃停機(jī),2024年上半年平均非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間達(dá)到1.5小時(shí)/月,嚴(yán)重制約了焦炭產(chǎn)量的提升。其主要原因?yàn)楣捃囆D(zhuǎn)減速信號(hào)經(jīng)常缺失,導(dǎo)致焦罐旋轉(zhuǎn)后無(wú)法準(zhǔn)確停止,人工強(qiáng)制停止后,焦罐對(duì)正操作困難,耗時(shí)過(guò)長(zhǎng)等。為解決上述問(wèn)題,焦化車間張弦團(tuán)隊(duì)實(shí)施了一系列創(chuàng)新整改措施:一是增加焦罐雙減速傳感器并融入控制程序,確保罐車旋轉(zhuǎn)減速信號(hào)的穩(wěn)定可靠;二是設(shè)計(jì)應(yīng)急高低速對(duì)正操作程序提高焦罐應(yīng)急旋轉(zhuǎn)對(duì)正效率;三是增設(shè)備用走行控制主令控制提升操作便捷性和效率,有效避免主令失效導(dǎo)致的停機(jī)問(wèn)題。措施實(shí)施后,2024年7月至12月,1號(hào)2號(hào)焦?fàn)t電機(jī)車及焦罐車運(yùn)行穩(wěn)定,非正常停機(jī)時(shí)間對(duì)比上半年明顯降低,降低故障損失13.61萬(wàn)元,該方案也將在煉鐵廠另外兩套干熄焦推廣應(yīng)用。
原燒車間:優(yōu)化參數(shù)控制,壓縮空氣消耗大幅降低
原燒車間燒結(jié)區(qū)域各除塵器的氣力輸灰系統(tǒng)作為壓縮空氣的主要消耗點(diǎn),參數(shù)設(shè)定的合理性直接對(duì)輸灰管道及存灰量造成影響。據(jù)統(tǒng)計(jì),因輸灰參數(shù)設(shè)定過(guò)于頻繁,煉鐵廠10月份造成管道穿漏次數(shù)達(dá)到50多次,后續(xù)為保證各除塵器內(nèi)存灰料的下降,被迫縮短輸灰時(shí)長(zhǎng),從而導(dǎo)致壓縮空氣消耗增加,10月日均壓縮空氣消耗達(dá)到353562立方米每天。原燒車間黃壽堅(jiān)團(tuán)隊(duì)提出降低壓縮空氣使用量整改方案:一是優(yōu)化參數(shù)控制,降低各除塵器壓縮空氣消耗;二是調(diào)整氣力輸灰參數(shù),減少壓縮空氣消耗;三是點(diǎn)滴節(jié)約,優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備壓縮空氣清掃使用;四是結(jié)合各除塵器除塵特性,延長(zhǎng)了除塵清灰間隔時(shí)間和清灰周期等。經(jīng)過(guò)努力,燒結(jié)區(qū)域2024年11-12月壓縮空氣使用量降低16292立方米/天,實(shí)現(xiàn)降本9.65萬(wàn)元,年化效益約57.94萬(wàn)元。
高爐車間:全員行動(dòng)降消耗,年化效益超百萬(wàn)
根據(jù)煉鐵廠降低壓縮空氣消耗的工作要求,高爐車間六號(hào)高爐區(qū)域謝仁志團(tuán)隊(duì)集思廣益,在轄區(qū)積極開(kāi)展降本項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1月8日前6號(hào)高爐每天的壓縮空氣平均消耗為214533立方米/天,為節(jié)約壓縮空氣消耗,6號(hào)高爐團(tuán)隊(duì)采取多項(xiàng)措施:一是調(diào)整除塵布袋反吹時(shí)間和清灰周期,分別從30min延長(zhǎng)至40min、60min延長(zhǎng)至150mmin;二是對(duì)各除塵反吹膜片進(jìn)行系統(tǒng)排查梳理,精心點(diǎn)檢、精準(zhǔn)判斷,杜絕除塵反吹膜片的漏氣;三是調(diào)整氣力輸送間隔時(shí)間,由120s提升至800s,降低爐前鐵口除塵壓縮空氣的消耗,杜絕空吹現(xiàn)象的發(fā)生;四是調(diào)整爐前除塵布袋反吹時(shí)間,降低爐前除塵的壓縮空氣消耗。1月9日開(kāi)始,6號(hào)爐區(qū)域平均每天壓縮空氣消耗下降至185323立方米/天,每月可實(shí)現(xiàn)減少壓縮空氣消耗成本8.41萬(wàn)元,年化效益約100萬(wàn)元。(鄧娟)




























