3月,重慶鋼鐵煉鋼廠準(zhǔn)備車間焦?fàn)t煤氣,單月消耗量降至90194立方米,節(jié)約成本約12萬元,創(chuàng)歷史最優(yōu)水平,這一突破,標(biāo)志著煉鋼廠在節(jié)能降耗與精益生產(chǎn),的道路上又邁出了堅實的一步,今天,我們一同探探他們的降本秘訣~
聚焦鐵包長壽化,降本增效展實力
鐵包作為生產(chǎn)流程中的核心設(shè)備,其使用壽命直接影響能源消耗與生產(chǎn)成本。今年以來,煉鋼廠成立專項攻關(guān)小組,通過優(yōu)化鐵包砌筑工藝、引入耐高溫新型材料、實施周期性維護(hù)保養(yǎng)等舉措,鐵包平均使用壽命提升20%,大幅減少因鐵包更換導(dǎo)致的停爐時間及重復(fù)烘烤能源消耗。
工藝革新破瓶頸,減少消耗提效率
原有鐵包存在烘烤時間長、效率低的難題,面對這一困境,煉鋼廠技術(shù)員們不畏艱難,持續(xù)進(jìn)行測試與摸索,對烘烤流程進(jìn)行全方位革新,從預(yù)熱、升溫到保溫,每一個環(huán)節(jié)都精準(zhǔn)把控。優(yōu)化后的烘烤曲線使鐵包內(nèi)襯受熱均勻性得到提升,有效縮短了烘烤時間。經(jīng)統(tǒng)計,單次烘烤能耗同比下降約12%,實現(xiàn)了消耗降低與效率提升的雙贏。
精細(xì)管理保順行,協(xié)同發(fā)力穩(wěn)根基
生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,是實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)的關(guān)鍵所在。3月,煉鋼廠強(qiáng)化各工序銜接協(xié)同,建立全流程信息化跟蹤系統(tǒng),實現(xiàn)鐵包狀態(tài)實時監(jiān)控與調(diào)度指令精準(zhǔn)傳達(dá)。通過減少異常工況下鐵包烘烤上線的能源損耗,焦?fàn)t煤氣日均消耗量環(huán)比下降45%。同時,開展全員節(jié)能意識培訓(xùn),將煤氣消耗納入班組考核指標(biāo),形成"技術(shù)+管理"雙輪驅(qū)動的節(jié)能長效機(jī)制,為節(jié)能降耗工作的持續(xù)推進(jìn)奠定了堅實基礎(chǔ)。
“說實話,看到單月煤氣消耗量降至90194立方米,我很激動。”煉鋼廠準(zhǔn)備車間主任說道,我們在優(yōu)化鐵包烘烤工藝時,光是烘烤曲線就調(diào)整測試了上百次。時時監(jiān)控數(shù)據(jù),生怕錯過任何細(xì)節(jié)。他摩挲著工作服袖口,眼神格外明亮,“節(jié)能就像擰毛巾,總以為擰干了,但是換個角度還能擰出水來。接下來我們要把這種‘斤斤計較'的勁頭傳遞到每道工序,讓'不可能'變成'新常態(tài)'!”(盧娟)




























