在寶武集團中南股份能源環(huán)保部發(fā)電車間,“人人都是經(jīng)營者、個個都是效益源”的經(jīng)營理念已成為共識,他們從“細”處著手,著“微”處發(fā)力,苦練算賬本領,通過設備工藝革新與操作優(yōu)化雙輪驅動,跑出降本增效“加速度”。
解困局,發(fā)電紀錄再刷新
1號鍋爐空預器堵塞漏風、1號汽輪機調節(jié)級壓力異常、2號汽輪機給水泵最小流量閥內漏等是設備的“頑疾”。車間技術團隊迅速組建專項攻堅小組,通過精準定位故障根源、實施設備升級改造等措施,成功消除設備“頑疾”,為發(fā)電機組“滿發(fā)多發(fā)”筑牢硬件防線,釋放出巨大的發(fā)電潛能。4月,1號、2號發(fā)電機組刷新單日發(fā)電紀錄10次,其中,4月20日,單日自發(fā)電量飆升至667萬kWh,創(chuàng)歷史新高,單臺機組自發(fā)電量達13.89萬kW/小時。與此同時,1號機組月度自用電量減少113萬kWh,廠自用電率降低0.5%,實現(xiàn)發(fā)電效能與經(jīng)濟效益雙飛躍。
破難題,“一增一減”創(chuàng)效益
針對1號、2號機組在140MW相同負荷下的差異化運行需求,發(fā)電車間專業(yè)團隊通過對鍋爐煤氣熱值、摻燒比例、含氧量等10項核心參數(shù)進行分析與試驗,推行“一機一策”精準調控策略。當1號機組在140MW負荷運行時,焦爐煤氣用量減少,同時巧妙提升引風機入口負壓;而2號機組則采取反向操作,焦爐煤氣用量逐步增加,并恰到好處地將引風機入口負壓降低。兩臺機組“一增一減”精細化操作,推動系統(tǒng)運行效率最大化。經(jīng)過核算,每月節(jié)電21.5萬kWh,創(chuàng)效9.25萬元。
這就是算賬經(jīng)營帶來的變化,發(fā)電車間將成本意識融入每個生產(chǎn)環(huán)節(jié),以“錙銖必較”的態(tài)度算好每一筆成本賬,把算賬從一種經(jīng)營手段變成降本增效加速器。(哈小輝)