宋宇廣
每天一次跟蹤,每周一次推進,每月一次研究。作為轉爐煤氣回收數(shù)據(jù)的收集人、記錄者,數(shù)據(jù)就是他們工作的指南針,數(shù)據(jù)是他們破題闖關的重要線索和突破口。
“這周和上周相比,煤氣回收熱值不高,部分關聯(lián)指標有反彈跡象,攻關小組要到現(xiàn)場系統(tǒng)排查波動原因,必須找準癥結,定好措施,持續(xù)跟蹤落實。”在周推進會上,長鋼煉鋼廠運轉作業(yè)區(qū)作業(yè)長郁斌強調。
從細微處著手,向縱深處發(fā)力。在探索轉爐煤氣回收量提升的進程中,該作業(yè)區(qū)充分組織調動專業(yè)力量,發(fā)動班組崗位人員,匯集廣大基層職工智慧,群策群力,在頭腦風暴中捕捉克敵制勝的“金點子”“好對策”。“近期轉爐煤氣回收效果不理想,大家可以結合自己崗位工作和個人理解談一談。”郁斌深入班組征集職工們建議。在基層走訪中,他們收獲頗豐,收集到很多好的建議和想法,開闊了他們的思路。
查找癥結在一線,問題分析在一線,制訂措施在一線,問題解決在一線。針對轉爐煤氣回收量不穩(wěn)定、煤氣熱值不高的頑疾,為精準定位是哪一座轉爐煤氣回收出現(xiàn)了問題,就需要逐個對3座轉爐煤氣進行取樣分析。郁斌和他的團隊立說立行。他們快速趕赴風機房現(xiàn)場,對轉爐煤氣進行取樣分析。經過認真比對理論推測數(shù)據(jù)和煤氣樣品數(shù)據(jù),他們很快找到了癥結所在。有了這些關鍵數(shù)據(jù),他們的工作思路豁然開朗。攻關團隊隨即安排專人對轉爐冶煉班組操作過程跟班分析。經過連續(xù)數(shù)天跟蹤記錄,他們發(fā)現(xiàn)了制約轉爐煤氣回收量的瓶頸,找到了破解問題的思路。
提高轉爐煤氣回收量涉及多道工序,絕不僅僅是某個控制點,而是一項異常復雜的系統(tǒng)工程,需要跨工序協(xié)同攻關,解決系統(tǒng)性難題。在長鋼煉鋼廠協(xié)調安排下,優(yōu)化轉爐冶煉操作成為他們破題的第二戰(zhàn)場。
眾所周知,轉爐煤氣是轉爐在吹氧煉鋼過程中的產物。解決轉爐煤氣回收難題還需要從轉爐冶煉操作過程控制入手。冶煉操作過程平穩(wěn)順利、氧槍位控制得當,才能夠穩(wěn)定轉爐煤氣回收條件。因此,長鋼煉鋼廠從抓轉爐標準化操作入手,進一步優(yōu)化轉爐冶煉標準化操作模型,使轉爐冶煉操作過程更加平穩(wěn)順暢。針對不同鐵水條件,他們制訂了不同的吹煉模式和應急處置方案,從而更好保障了轉爐煤氣回收的連續(xù)性和穩(wěn)定性,為最大限度回收轉爐煤氣創(chuàng)造了良好條件。
“噸鋼122.98立方米,我們做到了……”,看到這個數(shù)據(jù),攻關小組成員們歡呼雀躍。他們超越了長鋼公司下達的噸鋼119立方米的攻關目標,創(chuàng)出了長鋼歷史最好水平,也將轉爐煤氣回收指標推向一個新高度。
《中國冶金報》(2024年12月19日 08版八版)