面對鋼鐵行業(yè)嚴峻形勢,寶武集團中南股份煉鋼廠二連鑄作業(yè)區(qū)7號連鑄機乙班將生產(chǎn)經(jīng)營的重點和難題轉(zhuǎn)化為動力,做到“千斤重擔人人挑,人人肩上有指標”,激發(fā)班組員工的熱情和創(chuàng)新潛力,實現(xiàn)降本、提效、提質(zhì)三大班組重點指標不斷提升。
追求卓越,質(zhì)量零缺陷
降低成本、提高效率是關(guān)鍵。隨特鋼產(chǎn)能的逐步提升,二連鑄作業(yè)區(qū)要求對每個澆次的生產(chǎn)斷面進行嚴格的時間管理。二連鑄作業(yè)區(qū)7號連鑄機乙班就如何縮短換澆次的時間、避免生產(chǎn)異常、保障生產(chǎn)穩(wěn)定等開展專題研討,制定詳細的措施。生產(chǎn)前,班組人員提前做好準備工作,根據(jù)現(xiàn)場實際情況預判潛在問題,將突發(fā)狀況轉(zhuǎn)化為有計劃的行動。每次更換澆次均能在規(guī)定時間內(nèi)高效完成,成為班組中耗時最短、效率最高的機組。
在特鋼生產(chǎn)過程中,對鑄坯質(zhì)量的要求極為嚴苛。機長溫世沅在生產(chǎn)實踐中注重細節(jié),堅持“將簡單的工作重復執(zhí)行,將重復的工作以細致之心完成”。一次夜班生產(chǎn)軸承鋼時,他注意到1流鑄坯出現(xiàn)了刮痕。溫世沅迅速采取行動,追蹤并確認了缺陷的來源,發(fā)現(xiàn)是電焊疤所致。他立即檢查了機器人套裝長水口的狀況,測量了渣層厚度,并調(diào)整了水口的插入深度,同時檢查了結(jié)晶器內(nèi)保護渣的厚度,采取了一系列緊急應(yīng)對措施。通過精確的觀察和持續(xù)的監(jiān)控,他預測了問題的發(fā)展趨勢,并及時向作業(yè)區(qū)負責人報告,采取了補救措施。同時,他要求機組人員加強巡檢。在停澆期間,對有問題的流進行了重點排查,并與維護團隊緊密配合處理問題。由于他的細致和穩(wěn)健的應(yīng)急處理,有效防止了批量質(zhì)量事故的發(fā)生。
10月,二連鑄作業(yè)區(qū)7號連鑄機乙班的各項指標均領(lǐng)先,鑄坯低倍合格率達99.43%,滿流率達100%,綜合合格率達99.53%,機長溫世沅獲得了煉鋼廠“質(zhì)量衛(wèi)士”榮譽稱號。
創(chuàng)新,促進降本提質(zhì)增效
7號連鑄機主要負責生產(chǎn)軸承鋼、齒輪鋼等高合金鋼種,產(chǎn)品的質(zhì)量標準極為嚴格。7號連鑄機乙班持續(xù)保持創(chuàng)新動力,通過開展自主管理課題攻關(guān),不斷對連鑄工藝和設(shè)備進行優(yōu)化,提高鑄坯質(zhì)量,降低成本,進而增強市場競爭力,逐步實現(xiàn)優(yōu)特鋼產(chǎn)品提升的目標。
針對生產(chǎn)現(xiàn)場的具體問題,7號連鑄機乙班對7號連鑄機鑄坯表面出現(xiàn)的凹陷、刮傷、結(jié)疤等現(xiàn)象進行了深入研究和改善,進一步提升鑄坯的質(zhì)量,并持續(xù)開展“降低7號連鑄機鑄坯表面質(zhì)量缺陷”的課題攻關(guān)努力解決問題。圍繞鑄坯表面缺陷問題,通過數(shù)據(jù)挖掘與分析,班組開展了一系列精心策劃的優(yōu)化與改進工作。針對設(shè)備方面、尾坯時間、保護渣加入量、結(jié)晶器水量低等因素,進行了深入分析,并采取了相應(yīng)的改善措施,大幅降低了鑄坯表面缺陷的發(fā)生率,進一步提升了整體生產(chǎn)效率。在尾坯時間縮短的影響程度,降低尾坯拉速的試驗,并對延長前后的情況進行對比分析,進行跟蹤記錄。同時,驗證水流量減少對鑄坯刮傷問題的影響,分別進行了增加冷卻水管的實驗,并對每個區(qū)域的鑄坯刮傷情況進行跟蹤記錄。
經(jīng)過一系列的改進與優(yōu)化措施,鑄坯表面缺陷比例顯著降低至5%以下,鑄坯質(zhì)量得到顯著提升。同時,更換斷面所需時間亦顯著縮短,設(shè)備備件消耗與維護成本得到有效控制,鑄坯缺陷的加工成本亦有所降低,節(jié)約了約70.1萬元,實現(xiàn)了效率和效益的雙重提升。
煉鋼廠二連鑄作業(yè)區(qū)7號連鑄機乙班踐行精益生產(chǎn),將“極致高效率、極致高效益、極致低成本”的理念深入貫徹至生產(chǎn)現(xiàn)場的每一個環(huán)節(jié),實現(xiàn)班組關(guān)鍵指標不斷提升。 (黃寶華 邱龍龍 王尾珠)




























