近日,寶武集團中南股份設備管理部通過設備遠程智能運維系統(tǒng)的深度應用,在設備故障預警、精準診斷及快速響應方面取得顯著成效。該系統(tǒng)日前三次提前預警設備隱患,通過精準定位故障點、科學指導檢修策略,累計避免直接經(jīng)濟損失65萬元,為生產(chǎn)穩(wěn)定運行提供了強有力的設備保障。
1月8日,設備智能運維系統(tǒng)檢測到棒一線4V減速機齒輪箱高速軸振動參數(shù)異常上升,立即觸發(fā)預警并提示“高速軸存在異常,建議重點關注”。生產(chǎn)單元結合系統(tǒng)建議,對該設備進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測。1月21日計劃檢修期間,現(xiàn)場檢查確認該減速機因長期高負荷運行導致性能劣化,振動值遠超安全閾值,存在重大隱患;迅速制定更換方案,于1月25日完成檢修后,設備振動值恢復至正常水平。由于系統(tǒng)預警使設備隱患得以及時控制,避免因突發(fā)故障導致的非計劃停機,減少產(chǎn)值機會損失約20萬元,節(jié)約檢修及備件費用20萬元,合計創(chuàng)效40萬元。
1月21日,設備智能運維系統(tǒng)捕捉到煉鐵廠5燒結1號環(huán)冷鼓風機電機驅動端波形異常,診斷為“軸承滾子剝落風險”。次日,技術人員現(xiàn)場拆檢驗證,發(fā)現(xiàn)軸承滾子已出現(xiàn)剝落痕跡。設備管理部立即協(xié)調(diào)備件資源,于2月6日完成更換,設備振動參數(shù)恢復正常。通過提前14天預警,為備件采購和計劃檢修留足時間,避免產(chǎn)線意外停機,挽回經(jīng)濟損失15萬元。
1月27日,智能運維系統(tǒng)監(jiān)測到煉鐵廠1#上塔泵(循環(huán)水泵)自由端振動加速突增,系統(tǒng)提示“聯(lián)軸器工況異常,建議檢查密封狀態(tài)”。經(jīng)現(xiàn)場排查,確認該泵自由端密封失效導致漏水,生產(chǎn)單元迅速啟用備機,避免故障擴大引發(fā)連鎖反應。因系統(tǒng)精準鎖定故障源頭,助力實現(xiàn)“零停機切換”,減少維修成本及產(chǎn)能損失10萬元。
設備智能運維系統(tǒng)通過實時采集設備振動、溫度、電流等多維度數(shù)據(jù),結合AI算法與歷史故障庫比對,可提前數(shù)天至數(shù)周識別潛在風險,并精準定位故障點位。其“預警-診斷-決策”一體化功能,推動設備管理從“事后搶修”向“事前預防”轉型。不僅降低了突發(fā)故障對生產(chǎn)穩(wěn)定順行的影響,還優(yōu)化了檢修資源配置,同時實現(xiàn)了體系化降本增效。 (程坤)