2020年以來,受疫情影響,市場不確定因素增加,各行各業均受到不少沖擊。為抵抗市場風險挑戰,各大企業紛紛出奇招、抗風險、強競爭。九江湖口方大九鋼公司眼睛向內、深挖內潛,打出一套符合自身的降本增效組合拳,瞄準核心指標展開攻關,全力提升企業核心競爭力。尤其是2020年4月份以來,企業進一步抓好節能降耗工作,在全公司范圍內掀起了降成本熱潮。

企業員工正在排查設備,及時發現并消除設備隱患
千方百計降耗
強化申報管理。設備材料公司對各單位申報的備品配件,仔細核查現有庫房中是否存在類似備件或改裝后可替代的庫存備件,認真審核是否為確實需要申報,從源頭上把好備品配件消耗關?!盀樽龊么隧椆ぷ鳎覀儗嵭小镔Y采購計劃七審核’制度,即面對一項申報,從是否有庫存、是否有閑置物資、申報流程是否符合要求、采購計劃是否齊全、技術協議是否符合要求、公司能否自行加工、是否存在同類型號可替代七個方面進行全流程審核。凡是申報的備品配件不符合審核要求的,都不予以報計劃。僅2020年6月份以來,退回計劃700余項,為企業降低成本把好關?!狈酱缶配撛O備材料公司質量結算科科長劉平介紹。
實施小改小革,減少備件消耗。例如該公司軋鋼廠對高速線材生產線上的6套預精軋立活套進行再利用,通過將活套局部磨損嚴重位置予以整體切除,然后重新鑲嵌耐磨鋼板的方式進行復原修復;耐磨板設計成螺栓連接可更換式結構,確保后續長期維護便利。此改造既延長了活套的使用壽命,降低了備件成本,又方便員工操作更換,同時還保障了在線活套工藝的穩定性。
抓好修舊利廢,堅持能修的設備自己修復,減少物資申報,實現變廢為寶,物流運輸部自主修復抓鋼機抓斗儲油盤就是其中的典型。該部配有6臺抓鋼機,主要負責廢鋼裝車、卸車工作,因生產節奏快,廢鋼裝卸量不斷加大,其中一臺抓鋼機抓斗出現無力、無法正常工作的現象,分析發現是抓斗儲油盤出現砂眼漏油,需要立即更換。由于庫房沒有該抓鋼機相關備件,臨時采購備件不僅需花費半個月時間,還要8萬元采購成本。維修人員通過將抓斗的連接柱與儲油盤進行分離,利用割刀將儲油盤和連接柱上面的漏油砂眼切割、打磨,再將儲油盤與連接柱進行焊接,僅用兩天的時間就成功完成修復,抓斗恢復正常作業。試運行顯示,抓鋼機修復完全取得了成功,僅此一項為企業降低采購成本8萬元。
全力以赴增效
在全力降成本的同時,方大九鋼明確“增產就是增效”的思路,實行生產一盤棋管理,統籌調配、科學排產,發揮各工序最大生產潛能,圍繞優化關鍵經濟指標開展工作。2020年,該公司生鐵、粗鋼、成品材產量計劃完成率分別為105.35%、104.38%、104.92%,均創歷史最好水平。
煉鐵工序克服新冠肺炎疫情的不利影響,攻堅克難,通過維護好高爐良好操作爐型、嚴格控制入爐鋅負荷、提高煤比降低焦比、狠抓入爐原燃料管理及槽下篩分管理、優化高爐操作、做好設備維護等一系列舉措,2020年生鐵產量年度計劃完成率106.34%;燒結礦產量年度計劃完成率103.48%。與此同時,瞄準核心指標展開攻關,高爐燃料比比年度計劃低5.4公斤/噸,比2019年下降5.01公斤/噸;煤比比年度計劃上升9.74公斤/噸,比2019年上升9.66公斤/噸,有力地促進效益提升。
煉鋼工序加強工藝制度規范,不斷優化轉爐工藝路線,提升冶煉節奏,保證產量目標實現。在生產組織方面,圍繞鐵水“一罐到底”、廢鋼配送、鐵水汽運等事項展開工作,為轉爐冶煉掃清外圍障礙;嚴格把控生產節奏,找準差距,控制好影響生產順行的關鍵環節。在設備運行方面,夯實設備管理基礎,精心維護、強化點檢、定期檢修,確保轉爐工序和連鑄工序的高產高效;科學組織好生產,督促協調好各個生產環節,不斷鞏固生產順行、指標持續改進的良好態勢,搭建起高產、穩產的生產平臺。
軋鋼工序緊緊圍繞公司生產經營目標,全面推進精細化管理,以降本增效為重點,全方位開展“賽馬”,以效益最大化、成本最優化原則組織生產,根據軋制品規及數量,科學排產、實施微調,最大限度發揮“大兵團作戰”的整體生產效率。以品種鋼為例,2020年該公司盡可能生產效益高的品種鋼,品種板銷量超年度銷售目標0.3萬噸,總銷量與2019年比增幅達18%,創歷史新高,實現了品規創效最大化。
進入2021年,本土疫情呈零星散發和局部聚集性疫情交織疊加態勢,嚴峻復雜的防控新形勢給各大企業發展帶來了新的挑戰。面對波詭云譎的市場形勢,方大九鋼始終堅持“提升自身競爭力”才是根本,堅決貫徹落實國家、省、市疫情防控各項決策部署,堅持依法、科學精準防控,保證生產經營工作穩定有序開展,全力以赴實現增收創效,力爭新的一年再交靚麗成績單。(龔安)