本報記者 呂娟 祝葉 通訊員 薛嵩 欒瑋瑋
初夏的鋼城燈火通明,山鋼股份能源動力廠70兆瓦發電機組主控室內,不斷跳動的儀表盤數字忽然停滯了。
“1號機組凝汽器的真空值為什么在相對低點負85千帕保持不變了?我們要盡快查出原因。”一場持續10多個小時的“真空保衛戰”拉開序幕。
真空值持續徘徊在負85千帕,比正常值低了約8千帕。對此,該廠職工張雷打了個形象的比喻:“好比運動員肺活量少了9%,每跑一步都得多喘口氣,而且還跑不快。”不僅如此,這個一數字的背后,像一個隱藏在設備系統深處的“無形漏斗”,相當于每天白白流失了500多噸蒸汽,直接影響著發電效率。
“這不僅降低了發電效率,還影響了設備安全。”能源動力廠工程師孫建軍解釋說,“真空系統就像是機組的‘心肺’部位,稍有閃失就會引發連鎖反應。”
真空系統氣密排查,牽涉到諸多生產管路,該廠車間主任劉俊明決定采用“煙氣吸收法”來排除漏點。一場由運行工、維修工、車間技術員共同參與的“隱患殲滅戰”也隨即開始。
從地面到12.8米高的設備平臺上,10余名職工在管廊間步步為營,拉網排查。“管路像迷宮,涉及數百個檢測點,每個閥門都可能藏著隱患。”劉俊明和團隊成員手持工具,展開地毯式排查。從凝結泵入口閥到真空表,從低壓缸螺栓到安全閥,每道密封都要仔細檢查。大家連續奮戰,累計檢測關鍵點137處。“凝結泵入口閥正常。”“低壓缸螺栓無異常。”一聲聲的進度匯報,彰顯出排查工作的有條不紊。
“泄漏點找到了!”汽機運行班班長趙彬在排查時忽然大喊。在安全閥西側防爆膜結合面,煙氣被吸進去了,泄漏點終于暴露了。經過商討,檢修團隊決定用特種密封膠修補這個寬0.5毫米的裂縫。過了幾分鐘,隨著密封膠與金屬表面融合,監控屏幕上負93千帕的氣壓關鍵參數終于穩穩呈現。
在山鋼股份能源動力廠70兆瓦發電機組主控室內,在大屏電子顯示的真空值曲線圖上,當負93千帕的數字在屏幕上定格時,持續了10個小時的“真空保衛戰”終于迎來了勝利時刻。此次緊急搶修,幫助該能源動力廠大幅降低了蒸汽損失。如今,這套凝結著集體智慧的查漏經驗已經被編入標準化作業指導書,在全廠推廣。
《中國冶金報》(2025年07月09日 08版八版)