河鋼集團(tuán)張宣科技球團(tuán)公司工會結(jié)合生產(chǎn)實際,聚焦挖潛增效短板,充分調(diào)動職工主觀能動性,以降成本、降費用、降消耗為著眼點,開展磁力輥主題攻關(guān)活動,有效提升原料回收率。
圖為:張宣科技崗位職工使用磁力輥回收灑落原料場景
原料系統(tǒng)針對進(jìn)場原料車輛車輪粘帶鐵精粉,磁力輥筒吸附散落回收中軸承損壞頻率大的實際,成立了攻關(guān)小組。通過深入現(xiàn)場摸排,對原料收集量進(jìn)行評估后,精準(zhǔn)地計算出了磁力輥筒的作業(yè)時長,同時對磁力輥筒轉(zhuǎn)動部位進(jìn)行“解剖”,分析內(nèi)部構(gòu)造,確定了軸承與磁輥距離近是導(dǎo)致粉末進(jìn)入軸承內(nèi)部的原因。通過解剖轉(zhuǎn)動部位,分析內(nèi)部構(gòu)造,研究工作機(jī)理,精心設(shè)計方案,在磁輥主軸的外部安裝瓦座及軸承,瓦座與磁輥筒距離3.5cm,保證了軸承長時間穩(wěn)定轉(zhuǎn)動。
新磁力輥筒投入使用后,使用周期延長了三倍,有效提高了工作效率。同時,生產(chǎn)期間每天回收灑落的鐵精粉高達(dá)200余公斤,有效節(jié)約了原料成本,促進(jìn)了節(jié)支降耗工作,極大降低了的資本投入,實現(xiàn)了現(xiàn)有資源的最大利用。(劉震 陳夢)




























